由于
大型玻璃鋼冷卻塔在脫硫工段中,要發生脫硫液與煤氣的吸收反應,所以脫硫液的溫度需要控制在一定的范圍內,以保證大型玻璃鋼冷卻塔的脫硫質量和效率。
冷卻塔反應液變換成脫硫液的流程如下:經液封槽(防止倒吸,起保護作用)、事故槽(防止溶液過多溢出,起暫時存儲作)和溶液循環槽(相當于反應器)、溶液循環泵加壓,進入換熱器與蒸汽換熱,換熱后再進入再生塔與氧氣反應,脫硫并產生循環脫硫液。在這個反應流程中,需要控制的對象有:換熱器的換熱效果,以保證再生塔反應的需要;再生塔反應后的脫硫液的溫度。一般來講,玻璃鋼脫硫塔的脫硫液的溫度對于脫硫效率影響不大,但是煤氣脫硫的脫硫劑的主要成分是純堿(碳酸鈉),溫度的高低對純堿的溶解度有影響。還記得向玻璃鋼脫硫塔加藥池里加藥的時候,要通蒸汽,將加藥池的溫度提高到一定的溫度再加純堿嗎,提高脫硫液溫度就是為了加速并增加純堿的溶解度。如果脫硫液溫度在運行中慢慢降低了(基本跟煤氣溫度相同),溶液中也會有一定的沉淀出現,但是量會很少,它們一般會沉積在富液槽中。
冷卻塔出現壓差高,基本上是兩方面的原因:,后路憋壓。憋壓的原因很多,有肯能是管道堵塞,脫硫塔生產廠家塔盤堵塞等;上游流量大,有肯能是鍋爐里的風機風力過大等造成,不過發生這種可能性極小。脫硫塔內設置的分布器有四個:氣體入口管前的一個檔板;旋流板捕霧器;塔內三層分布板;塔內四層填料。前兩個設置形成的壓差為塔外壓差,后兩個設置形成的壓差為塔內壓差。各分布裝置堵塔,造成壓差增加。如果發現脫硫塔壓差高后,首先聯系儀表對壓差計進行檢查清理,恢復后,壓差變化小明顯,排除儀表誤差這一原因。其次對數據統計,發現工藝操作參數,如溶液循環量、操作溫度、壓力、脫硫氣量無變化。